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特殊的线切割机电路故障分析解决方法


特殊的线切割机电路故障分析解决方法:
   1.在加工多孔模具时,发现孔距不对,或者图形依稀,而加工的孔没有失圆现象,图形尺寸也符合图纸要求,只是位置度有一些出入,这种现象大概每月都要出现1-2次。一开始读者认为是线切割机操作工在跳步时,线架与此同时工件或夹具发生碰撞所致,或是将机床的坐标刻度看错。但随着这种现象的多次发生,才对机床进行检修。检查时发现驱动电源电压不正常:空载时为9V,负载时为6.5V。正常情况下空载时为10-10.5V,负功时为7.5V。

   输入一条45度指令作空运行检查B5 B4000 GY L1),发现机床坐标与指令相吻合,没有失步现象。统计分析发现,该现象发生的时间都是在19:00-20:00,因此可推断出故障就在驱动电源部分。因为该段时间正是用电高峰期,电网电压下季(低于380V),此时驱动电源电压会更低,如此时机床正在跳步空运行或引张时(钼线末与工件接触之前),而此时进给速度又处于最大,就会导致机床失步。当工件与钼丝接触后,进给速度减慢,就没有失步现象,所以会出现孔不失圆,工件尺寸符合图纸,而位置度有出入现象。

   经检查是滤波电容C1(4700µF/16V)的电容容量不足,一是无法找到该电容,便用两只3300µF/25V的电容与并接通电源后检查,电压恢复正常,从此再也没也出现过类似故障。

   2.该机床刹车电路中的二极管2CZ58K经常损坏,据此推测电容漏电的可能性较大,分别对3只2200µF/1000V的电容进行放电,并用万用表检查,没有漏电现象,又疑可能是在通电后某只电容击,便更换了3只电容,没几天二极管再次烧毁。后经了解是操作规程工频繁使用刹车所致,即操作工在短时间内多次开关运丝电机之后,才发生二极管损坏。根据这种情况判断是刹车电路中电流过大,于是便在该电路中串接一只20W20M的限流电阻,至今该二极管都没有损坏。
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